气浮设备水处理工艺流程
渤海M油田为稠油油田,污水处理体系负责全油田的出产水处理工作,醉大处理能力10 000m3/d,通过出产水体系处理后到达回惯水水质标准:含油小于15 mg/L;悬浮物固体含量小于5.0 mg/L;悬浮物颗粒直径中值3.0μm;盐还原菌(SRB)为0;铁西菌(TGB) 小于10 个/毫升,满意排海和油田惯水的要求。
气浮设备出产水处理体系的基本工艺流程为:从自由水分离器、热处理器以及电脱水器分离出来的出产污水→立式撇油器→喷发诱导气浮机→核桃壳过滤器→净化水缓冲罐→惯水增压泵→惯水泵→地层,多余的合格污水排海或输送至其他平台。
气浮设备各级单元监测数据显现污水体系含油总去除率到达97%,悬浮物总去除率到达90%。污水体系设备中加气浮选器处理作用不佳,体系出水的主要指标石油类不能到达排放标准。
喷发诱导气浮机优化改造
气浮设备工艺运转状况
喷发诱导气浮机(以下简称气浮) 规划参数:规划处理量为222 m3/h,操作压力0.05 MPa,出口含油不大于100mg/L。
设备组成:该设备由进水区、气浮区、收油区、出水区、液位监测体系和循环设备组成。运转状况:运转作用差,实践处理出水含油指为145mg/L,高出规划指标。
在气浮刮渣机体系的运转中,刮渣机支撑滚轮先后采用了尼龙棒和铸铁原料,都呈现了滚轮卡滞不转后与轨迹发生磨损,导致滚轮的一边磨平的现象。剖析后发现,因为工艺技术的约束,在制作滚轮时不能静确定位圆心,使滚轮呈现偏疼现象,使滚轮不能正常的滚动,导致了呈现一边磨平的现象。
气浮设备处理这个问题,只要进步滚轮的制作工艺,静确定位圆心,使支撑两头的滚轮滚动具有杰出的滚动性和同步性。
从12月份检修后,只是不到四个月的时刻,就出现了轨迹腐蚀掉落的问题,这不能只是从设备和工艺的视点来考虑,更要从检修进程和质量的视点来考虑这个问题。在12月份检修的时分,发现链条、支撑、滚轮腐蚀严重,气浮设备无法持续运用,随即进行了替换,关于轨迹的状况,气浮设备也呈现了必定的腐蚀,但考虑不严峻就没有进行替换和维修,这是导致4月份停机检修的一个重要的原因。导致高浓污水气浮刮渣机体系屡次检修,更换首要零配件的首要原因既有工艺和运用方面的问题,也有设备自身质量和规划的问题,还有检修质量的问题。要处理这些问题,延伸气浮机刮渣机体系的运用周期,就必须从这三个方面下手来处理。
气浮设备
气浮设备规划水量及进出水目标
依据环评批复文件废水处理总规模为800m3/d,即33.3m3/h;依据业主提供的企业排水实际情况,总变化系数取2.0,则流量为66.7m3/h。预处理按流量进行设计,溶气气浮设备,其余部分按均匀流量进行规划。
气浮设备工艺特点
(1)格栅
在调理池入口前设置一道格栅,一体化气浮设备,其作用是去除废水中漂浮物,避免形成在后续处理过程中阻塞管道及水泵,气浮设备,一起降低悬浮物浓度,减小后续处理的难度。采用机械格栅,定时对栅渣进行整理。
(2)气浮设备隔油池
由于废水含有很多蛋白、脂肪、乳糖等污染物质,小型气浮设备,这些污染物主要以胶身形及溶解态存在于污水中,若通过一段时间静置,部分污染物则以油类及浮渣的方式漂浮于水面,为避免油类及浮渣进入污水处理系统以及避免在调理池积油,在系统前端设置隔油池去除油类污染物。池内设置链板式刮油刮泥机,其在池面上的刮板移动速度,与池中水流速度相等,这样能够减少对水流的影响。刮集到池前部污泥斗中的沉渣,通过排泥管当令排出。该气浮设备隔油池具有构造简略,便于运行管理,除油作用稳定等特点。
(3)气浮设备
气浮是利用水在不同压力下溶解度不同的特性,对全部或部分待处理(或处理后)的水进行加压并加气,增加水的空气溶解量,通入加过混凝剂的水中,在常压情况下开释,空气分出构成小气泡,粘附在杂质絮粒、油粒上,形成絮粒、油粒整体密度小于水而上升,从而使固液别离以及油水别离。气浮设备气浮可有效去除非溶解性蛋白质、脂肪、油等大分子有几物,为后续的生化处理发明一个良好的环境。
气浮设备
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